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心连心化肥一分厂抓细节重创新,节能降耗再上新台阶
来源:心连心化肥    2018-5-23 10:00:00
    

    作为合成氨的龙头岗位,心连心化肥一分厂供气车间始终把节能降耗工作放在首位。2018年,他们从细节着手,不断地试验摸索、分析对比,攻克了一个又一个难关,实现煤耗低于目标氨的良好成绩,为公司成本节降做出了贡献,也为公司继续保持“合成氨行业能效领跑者”殊荣奠定了基础。

心连心化肥一分厂抓细节重创新,节能降耗再上新台阶

    不断摸索攻关 工艺操作上台阶

    入炉煤炭性价比优化升级 为近一步提升工作标准、降低消耗,持续保持“能效领跑者”地位,他们根据入炉煤调节的操作结果不断地进行分析总结。在原来煤炭性价比的基础上继续进行摸索优化。最终提出在原来煤种比的基础上加上粒径比,使入炉煤的性价比数据更加全面、准确,降低调节误差。后在分厂及原料车间的支持下,造气入炉煤升级为“煤种比+粒径比”的双保险模式,确保了入炉煤的质量,保证造气炉发气量,使单炉产氨达到了56t。

    压力型操作向流量型操作升级 多年来造气操作蒸汽大小始终是根据蒸汽压力进行整体调节的,没有针对性,炉况很容易出现波动并影响生产。2018年以来,他们通过不断摸索、学习,根据不同煤质、不同气温、不同造气炉等使用不同大小的蒸汽,因煤而异、因炉而异,用数据说话。生产操作调整由原来的调节蒸汽压力为主升级为控制蒸汽流量为主,精准调节,超前控制,使造气炉始终处于稳定状态,达到生产长周期高效运行的目标。

    循环氢管控升级 一直以来循环氢控制都只是单一考虑脱硫氢、新鲜氢趋势,控制效果不理想对合成氨产量影响较大。为稳定合成氨原料气成分,保证氨合成气中CO和H2比例始终保持在稳定的状态,提高总氨产量。在车间的带领下,他们通过不断摸索、攻关,将操作模式转变为结合各造气楼蒸汽压力、吹风参数以及煤质变化情况进行提前调节,为循环氢的稳定打下基础。同时为降低操作难度,在南造气增加氢氮比数据,同时稳定中北造气回收数不动,以调节南造气回收数为主。将原来单一的控制循环氢的操作模式升级为“以氢氮比为基、抓准循环氢最佳点、保持成分一条线”的操作思路,降低了合成操作难度,提高了总氨产量。

    优化轮岗培训  保障后备力量

    自2017年车间推行轮岗工作以来,轮岗效果初步得到验证,人员技能也循序渐进地得到提升,但随着各种因素的影响人员流失愈加严重,岗位缺员已成为常态。为进一步加快提升岗位人员技能,充分满足严重缺员情况下“一岗多能、一人多岗”的实际需求,保证生产安全稳定运行。供气车间在去年轮岗培训的基础上进行优化和提升,车间组织制定轮岗计划并期对在岗人员进行评价,根据评价结果对人员进行再次调岗。班长对轮岗员工现场学习情况进行监督及帮助,以便人员能够快速地熟悉岗位知识,提高实操技能。

    通过“优化轮岗方式、扩大轮岗范围、加大激励评比”等措施,使岗位人员参与轮岗的积极性和主动性更加高涨,人员技能提升幅度达到大幅度提升,使岗位人员具备了“一岗多能、一人多岗”的能力,满足了缺员情况下岗位员工“哪里需要去哪里”的需求,为生产安全稳定运行提供了后备力量。

    创新分享模式  技能提升夯基础

    为配合大项目建设人员抽调及提高员工自身技能,真正实现人员“一岗多能”,车间创新了分享会形式。由原来的主操作以上人员参与到现在的全员参与,由原来的分享人根据案例的实际情况现场回顾到现在的分组PK、对方挑刺及亲友团点评。奖励由原来的区间奖励到现在丰厚的实物奖励,互动人员既能得奖品又能给自己的团队加分。最主要的是分享人员克服了被别人挑刺的消极心理,转而为积极的学习心态,员工能通过不断地提问、不断地分享学到更多、更全面更深入的案例分析。人员的技能提升做到实处,快速培养了一大批造气操作人才,为“稳产降耗”奠定了坚实基础。

    一分厂供气人关注细节、团结协作,取得了可喜的成绩。但节能降耗没有终点,他们将继续发挥最大的工作热情,全力以赴投入到新的挑战中去,为了明天更美好而继续努力工作!

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